商業設計,辦公室設計,空間設計-專業室內裝修,室內裝潢
    關於我們   設計風格   服務項目   作品欣賞   本中心位置   最新消息
最新消息 > PCB 在CNC外形加工中毛刺改善探討

文章来源:由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://ee.ofweek.com/2018-09/ART-8900-2816-30264007.html"

PCB在外形加工時因工程設計問題導致板邊毛刺嚴重,需人工修理,導致生產效率低,且修理后出現外觀不良、尺寸不良等問題。本文從PCB工程設計出發,匯總了其在外形加工時遇到的難點問題,對板邊毛刺、尺寸難以保證這兩個問題進行詳細的試驗和分析,得出最佳的加工方法,為PCB外形加工的相關人員提供一些思路及解決方案。V-CUT連接方式因其在分板時的簡便性被廣泛應用于PCB設計中。應客戶要求,部分設計中V-cut線易與成型線重合。當成型后,V-CUT處100%毛刺,此毛刺直接影響產品外觀不良,需采用人工修理的方式進行處理,人工修理難度大且耗時,導致產品生產周期嚴重被拉長。如圖1所示。圖1V-cut線與外形線重疊毛刺原因分析及實驗設計一、原因分析PCB進行V-cut加工后的的剖面效果如圖2所示,當生產文件中的外形線與V-cut線重疊時,即外形線為圖示虛線位置,PCB進行V-cut加工時因刀具角度原因而存在斜槽,銑刀在走刀過程中無法完全覆蓋斜槽區域,導致該位置未銑凈,進而產生區域毛刺。圖2V-CUT剖面圖示二、實驗設計參照我司的制作經驗,我們從增加預鉆孔、調整銑刀補償、內縮外形線等方面展開深入研究與試驗,具體實驗計劃如下:試驗結果一、方案一加工過程中將銑刀補償改小:試驗板在V-CUT加工完成后進行外形制作,加工前對銑刀補償進行更改,原刀徑1.6mm銑刀補償1.52mm,加工數據見下表。1、加工實測數據2、試驗結果:更改銑刀補償后加工,整體尺寸偏下限,V-cut線與外形線重合位置在外形后100%毛刺,但毛刺情況較更改前有改善。具體現象如圖3所示.圖3更改補償對比二、方案二在兩線重合位置增加預鉆孔,外形后因預鉆孔位于毛刺始末處。V-CUT及外形制作后,產生區域毛刺因兩端不受力而得不到支撐,導致其自動脫落,預鉆孔設計之實物板效果如圖4。外形加工數據見下表。圖4兩線重疊處增加預鉆孔效果圖1、加工實測數據12下一頁>

關鍵字標籤:雷射拋光加工